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[通知] DIY谐波GOTO赤道仪强光害强撸的M42

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老AK 发表于 2017-12-19 19:55 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特市 电信
棒啊,已经记录下来,有机会尝试
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rjxie 发表于 2017-12-21 13:16 | 显示全部楼层 来自: 云南省文山州 联通
支持一下
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-21 13:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江省杭州市 电信数据中心

谢谢版主支持!
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liwenbao 发表于 2017-12-21 16:54 | 显示全部楼层 来自: 天津市 联通
有待提升还没干过eq3d
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liwenbao 发表于 2017-12-21 16:55 | 显示全部楼层 来自: 天津市 联通
有待提升还没干过EQ3D

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最早就是为eq3d做的,但是eq3d的减速步进电机回差很大。会引入角分级的goto误差,所以就没有继续了,但因为消除了原装电跟拖拉机一般的抖动,所以还是很有用的,我现在eq3d用的也是自制的手柄,只是goto功能不是很准  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:01
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宋城冬叶 发表于 2017-12-21 17:03 | 显示全部楼层 来自: 河南省商丘市 电信
这个精度不够吧,即便100:1的谐波配上0.9度的步进电机,精度才达到32.4角秒/步,细分对精度的提升有限,远比不上物理减速,下面应该再串个减速的步进电机。

点评

其次一个是减速机带来的回差和周期误差比较大,谐波减速机的精度很好,细分足够的时候完全可以最大程度满足的保证精度  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:46
之前也确实遇到如您所说的问题,后来尝试了dvr8825在内的四五个步进电机驱动,最后选用的tmc2100,可以用丝般顺滑来形容,默认16细分,内差分到256细分,静音,毫无抖动,丝般顺滑,是我到目前为止用过的最好的步进  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:31
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弼马温1984 发表于 2017-12-21 18:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东省肇庆市 电信
厉害了,有三星校准吗?

点评

目前是一星校准的,其他的只能依靠极轴对准,好在导星加sc2.9的极轴对准工具,校准出来的极轴已经足够用,三星校准算法比较复杂,后期有空再做,便携性决定了不能上太大的焦距,目前来看300的焦距是足够用的  详情 回复 发表于 2017-12-23 17:55
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文玩核桃 发表于 2017-12-21 21:50 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特市 电信
支持一下!

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感谢支持!  详情 回复 发表于 2017-12-23 21:03
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 17:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信
弼马温1984 发表于 2017-12-21 18:15
厉害了,有三星校准吗?

目前是一星校准的,其他的只能依靠极轴对准,好在导星加sc2.9的极轴对准工具,校准出来的极轴已经足够用,三星校准算法比较复杂,后期有空再做,便携性决定了不能上太大的焦距,目前来看300的焦距是足够用的
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 18:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信
liwenbao 发表于 2017-12-21 16:55
有待提升还没干过EQ3D

最早就是为eq3d做的,但是eq3d的减速步进电机回差很大。会引入角分级的goto误差,所以就没有继续了,但因为消除了原装电跟拖拉机一般的抖动,所以还是很有用的,我现在eq3d用的也是自制的手柄,只是goto功能不是很准
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 18:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信
宋城冬叶 发表于 2017-12-21 17:03
这个精度不够吧,即便100:1的谐波配上0.9度的步进电机,精度才达到32.4角秒/步,细分对精度的提升有限,远 ...

之前也确实遇到如您所说的问题,后来尝试了dvr8825在内的四五个步进电机驱动,最后选用的tmc2100,可以用丝般顺滑来形容,默认16细分,内差分到256细分,静音,毫无抖动,丝般顺滑,是我到目前为止用过的最好的步进电机驱动,而且退一万步来讲,实测也证明系统精度是足够用的,倒是系统比较轻,不抗风的问题带来的废片率较高
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 18:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信
宋城冬叶 发表于 2017-12-21 17:03
这个精度不够吧,即便100:1的谐波配上0.9度的步进电机,精度才达到32.4角秒/步,细分对精度的提升有限,远 ...

其次一个是减速机带来的回差和周期误差比较大,谐波减速机的精度很好,细分足够的时候完全可以最大程度满足的保证精度
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liwenbao 发表于 2017-12-23 19:31 | 显示全部楼层 来自: 天津市 联通
回差对于DIY来说。对精度没有多大影响!还有一未提高细分对精度确实远没有机械减速。高级细分驱动没用过,不过这些低端细分驱动越高反而破坏精度的。。你想办法测测你的细分驱动吧。。细分越高越不均匀的。

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回差对goto来说,影响是毁灭性的,也很影响导星精度,您说不影响的应该是跟踪精度吧,但是目前来看,便携goto想要单张曝光超过三分钟,导星是必然,所以前两者的精度还是非常关键的,至于实测精度,我用反射激光束法  详情 回复 发表于 2017-12-23 19:42
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 19:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信
liwenbao 发表于 2017-12-23 19:31
回差对于DIY来说。对精度没有多大影响!还有一未提高细分对精度确实远没有机械减速。高级细分驱动没用过, ...

回差对goto来说,影响是毁灭性的,也很影响导星精度,您说不影响的应该是跟踪精度吧,但是目前来看,便携goto想要单张曝光超过三分钟,导星是必然,所以前两者的精度还是非常关键的,至于实测精度,我用反射激光束法测量过,确实是非常棒的,如您所说,dvr8825这种低端驱动器是不能用的,而我所用的这种确实效果很好,再次推荐一下,您应该也是diy的高人吧!希望能继续深入探讨!
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-23 21:03 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 电信

感谢支持!
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abccyw 发表于 2017-12-24 14:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江省温州市 电信
这位哥真好 大家分享  谢谢很好的建议
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fsclub 发表于 2017-12-24 22:46 | 显示全部楼层 来自: 陕西省西安市 移动
期待开源,介时跟进,最好附上你的零件采链接

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现在正在整理,写说明文档,整理代码风格和注释之类的,为开源做准备呢。BOM清单是有的,放心  详情 回复 发表于 2017-12-24 23:01
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 楼主| 野草 发表于 2017-12-24 23:01 | 显示全部楼层 来自: 江苏省南京市 联通
fsclub 发表于 2017-12-24 22:46
期待开源,介时跟进,最好附上你的零件采链接

现在正在整理,写说明文档,整理代码风格和注释之类的,为开源做准备呢。BOM清单是有的,放心

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介时我也仿制一个,只要零件能采购齐全。  详情 回复 发表于 2017-12-24 23:18
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fsclub 发表于 2017-12-24 23:18 | 显示全部楼层 来自: 陕西省西安市 移动
野草 发表于 2017-12-24 23:01
现在正在整理,写说明文档,整理代码风格和注释之类的,为开源做准备呢。BOM清单是有的,放心
...

介时我也仿制一个,只要零件能采购齐全。
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185830911 发表于 2017-12-30 13:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏省镇江市 电信
牛逼,期待开源!

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http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-765255-1-1.html 开源帖 更新中  详情 回复 发表于 2017-12-30 22:38
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