本帖最后由 smartmars 于 2015-4-19 21:14 编辑
外场通电试验总结@T-REX500L
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在凌晨完成设置后, 反复看着顺畅和有序的控制效果。 心满意足地睡了 。
一早起来, 喝茶,抽烟,定神。
果断拿起三个半充电的新电池,下楼 继续做地面运行试验。
一再心理告诉自己不能离地!
走到一草坪中央的直径大略三米的圆形砖平地。 把飞机放在中央。环顾四周, 没人。 于是后退5米, 推油门,大略30%的时候有点晃动, 继续推! 50% 60% 稳定! 冲动是魔鬼, 冲动也是动力! 终于没忍住, 小心推油门到70% 左右!飞机离地悬停了! 但是有点慢慢向右后漂移, 此刻身心一瞬间进入了平日里模拟控制的情景!
因为周围有大略10到 40 公分的 砖头小墙, 于是松油门让飞机落下。
换上电池, 再次升空时, 留意微调了左右和前后。 这一刻脑子里想起玩260的时候, 为了稳定升空, 反复微调左右前后的 情景。。。。
再换电池, 此刻邻居一个儿科医生路过,并出乎我的意料停留下来, 并很有兴趣的询问起来。 我告诉他, 你正在见证我7天来天忘记时间,白天黑夜搞出来的飞机升空!
飞机升空的时候, 有3,4 级风, 这飞机居然是那么稳!
为了能软着陆,试图启动油门保持功能, 但是没有成功。估计是设置有问题, 油门保持启动,飞机就不转了。于是只能硬着陆了。 场地狭小, 不敢过多控制。三十公分硬着陆,尾部支撑撞地螺丝松动,因而尾部偏斜了。
心满意足! 收工
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